解决硅碳棒制品质量不稳定的难题
压机打制硅碳棒制品
一硅碳棒制品的打制自建厂以来一直采用手工打制的方法,几十年来一直没有进行过有效的改进,劳动强度大、操作环境恶劣、手工操作致使制品质量不稳定,这也是多年来困扰制品质量的一个难题。在制品的成型工序引进压机打制,不仅减轻了劳动强度、改善了操作环境,而且解决了硅碳棒制品质量不稳定的难题。
圆窑技术改造
公司硅碳棒圆窑始建于1975年,用于烧制硅碳棒耐火材料。一般圆窑使用寿命十几年,而我公司圆窑使用已有三十余年,已大大超过使用期限。在此之前由于圆窑拱顶高铝砖断裂剥落,使得拱顶部分下陷,于1986年进行过一次大修,对拱顶进行修补,并在窑体内腔衬一层硅碳棒砖,以加强内腔的耐热性,增强窑体强度。但由于圆窑的超期使用,窑顶又出现部分塌陷现象,并于2004年对窑顶局部进行了修补。经过长年的高温烧制,现在此圆窑整体内衬的耐热硅碳棒砖、绝热高铝砖都已老化变脆,随时都有断裂脱落的可能,并且拱顶又出现部分塌陷现象,窑体变形严重,墙砖的严重老化已经承受不了1 400℃以上高温的长期烘烧,对烧制的硅碳棒制品质量指标影响也越发明显。窑体破损严重、产能低、窑体热效率低、产品质量不稳定,给企业生产经营带来诸多困难。
针对硅碳棒圆窑存在的诸多问题,决定对其进行技术改造。硅碳棒圆窑最初设计是窑体分为四层,窑顶部由三层构成,构成材料见表1,2a硅碳棒圆窑投人使用后,部分技术指标未能达到设计要求,因此在窑体内部内衬了一层硅碳棒材料。经过改进,圆窑基本达到了设计要求,但几何尺寸和结构与原设计都有较大变化,使用过程中经过几次大修,但仍未达到最佳设计要求。
综合考虑增加产能、降低能源消耗、提高能源利用率、延长使用寿命等实际问题,此次技术改造决定对硅碳棒圆窑进行整体拆除重建。窑底除几处小的几何尺寸变动外,基本依照原设计砌筑。考虑到其它配套设施的综合利用,圆窑的几何尺寸基本按照原设计要求,窑体分为五层,构成材料见表1。
经过技术改造,该窑产能加大,热效率显著提高,产品质量稳步提高,各项经济技术指标达到或超过国内同行业先进水平。http://www.zbqunqiang.cn/
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